批單位于2001年引進的由廣東某公司制造的200kA型材時效爐,通過近幾年的使用,發現在其設計上存在以下缺陷。
1、風機和電機設計安裝存在缺陷
風機啟動運行后,由于風機安裝在時效爐整體框架上,時效爐啟動后的電磁感應和風機很容易形成共振。同時風機葉片質量大,共振導致風葉產生跳動,失去了葉輪的動平衡,增大了軸承的負荷,從而導致風機軸承頻繁損壞。
2、軸承冷卻裝置存在缺陷
(1)軸承箱與風機外殼距離太近。
(2)風機軸與風機外殼的間隙過大,造成風壓泄漏(時效爐啟動后,溫度可達到210℃)。熱風直接吹到軸承箱,致使軸承溫度增高。
(3)風機軸上無散熱裝置,導致高溫直接傳至軸承,也是軸承溫度升高的原因之一。雖然該設備安裝了水冷系統,但降溫效果并不理想。
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